Allen-Bradley Kinetix 6200 Manuel Utilisateur page 208

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Chapitre 8
Dépannage du système variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500
Tableau 88 - Codes de défaut FLT Mxx
Message sur l'afficheur à quatre
caractères
FLT M01...SELF SENSING
FLT M02 – MOTOR VOLTAGE
FLT M04...MTR FDBK FILTER nn
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)
FLT M04...AUX FDBK FILTER nn
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)
FLT M05...MTR FDBK BATT LOSS
FLT M06...MTR FDBK BATT LOW
FLT M07...MTR INCR LOSS
FLT M07...AUX INCR LOSS
FLT M10...CTRL OVERTEMP FL
FLT M11...CTRL OVERTEMP UL
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)
FLT M12...POWER CYCLE FL
FLT M13...POWER CYCLE UL
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)
FLT M14...CURR FDBK OFFSET
FLT M15...REGEN PWR SUPPLY
FLT M19...DC BUS LIMIT
FLT M25...COMMON BUS
FLT M26...RUNTIME ERROR
FLT M27...BACKPLANE COMM
208
Message de défaut
Problème ou symptôme
Logix Designer
Self-sensing Startup Fault (défaut
L'algorithme de démarrage de
auto-détection au démarrage)
commutation à auto-détection a échoué.
Motor Voltage Mismatch
La tension du moteur est incompatible
(Discordance de tension moteur)
avec la tension du variateur.
Motor Feedback Filter 
Niveaux de bruit excessifs détectés par le
(Filtre retour moteur)
filtre de retour numérique. Le champ nn
est défini ainsi :
01 : Sinus ou voie A
Aux Feedback Filter 
02 : Cosinus ou voie B
(Filtre retour aux.)
La tension de la pile d'un codeur moteur
Motor Encoder Battery Loss 
avec pile de secours est suffisamment
(Perte pile codeur moteur)
faible pour que la position absolue ne soit
plus disponible.
La tension de la pile de sauvegarde d'un
Motor Encoder Battery Caution
codeur moteur est tombée en-dessous
(seuil limite pile codeur moteur)
d'un niveau de précaution.
Motor Incremental Position Loss
La vérification périodique de la position
(Perte position incrémentale
incrémentale du codeur par rapport à la
moteur)
position absolue du codeur ou aux fronts
Hall (lorsque disponibles) indique qu'ils
Aux Incremental Position Loss
sont hors des limites de tolérance.
(Perte position incrémentale aux.)
Control Module Overtemperature
La température du module de commande
(Surchauffe module de commande)
a dépassé sa limite.
Control Module Overtemperature
(Surchauffe module de
La température du module de commande a dépassé une limite utilisateur.
commande)
Le convertisseur estime que le circuit de
Pre-charge Overload 
précharge a dépassé sa limite en raison de
(Surcharge précharge)
remises sous tension excessives.
Le convertisseur estime que le circuit de
Pre-charge Overload 
précharge approche de sa limite utilisateur
(Surcharge précharge)
en raison de remises sous tension excessives.
Excessive Current Feedback Offset
(Décalage retour d'intensité
Défaut matériel de retour de courant détecté.
excessif)
Regenerative Power Supply Fault
L' e ntrée Regeneration OK a été désactivée
(Défaut alimentation réactive)
alors que le variateur été activé.
En condition de limite du bus c.c., l' e rreur
DC Bus Limited Position Error
de position a dépassé une limite utilisateur
(Erreur position limitée bus c.c.)
pendant un laps de temps programmable.
Une alimentation c.a. a été détectée par le
DC Common Bus Fault 
variateur alors qu'il était configuré pour un
(Défaut bus c.c. commun)
fonctionnement Esclave de bus commun.
Runtime Drive Error (Erreur durée
Le firmware du variateur a rencontré une erreur de durée d' e xécution
d' e xécution variateur)
irrécupérable.
Backplane COM 
La communication sur le bus intermodules
(Com. bus intermodules)
a détecté un problème.
Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016
Cause probable
Solution possible
Charge extrêmement légère ou
Effacez les défauts et essayez à
intensive sur le moteur.
nouveau.
• Réduisez les frictions.
Obstruction mécanique.
• Vérifiez la présence d'une
obstruction mécanique.
Vérifiez la configuration de
Corrigez la configuration de
Logix Designer.
Logix Designer.
Le moteur connecté au
Connectez un moteur adapté au
variateur ne convient pas.
variateur.
Le câblage de retour moteur
• Utilisez des câbles blindés avec
est coupé, en court-circuit ou
fils à paire torsadée.
absent.
• Acheminez le retour à distance
des sources potentielles de
perturbations.
Le câblage de retour auxiliaire
• Vérifiez les mises à la terre du
est coupé, court-circuité ou
système.
absent.
• Remplacez le moteur/codeur.
• Remplacez la pile.
Pile faible ou mauvais
• Vérifiez le raccordement de la
raccordement de la pile.
pile.
Le câblage de retour moteur
est coupé, en court-circuit ou
• Vérifiez le câblage du codeur
absent.
moteur.
• Exécutez un test du branchement
Le câblage de retour auxiliaire
dans l'application Logix Designer.
est coupé, court-circuité ou
absent.
La température ambiante de
l'armoire a dépassé 50 °C.
Réduisez la température ambiante
de l'armoire.
Les cycles de mise sous tension
Limitez les remises sous tension à
de l'alimentation du bus c.c.
deux par minute au maximum.
ont été trop fréquents.
Remplacez le module de puissance..
L'unité de régénération est en
Réinitialisez l'unité de régénération
défaillante.
défaillante.
Modifiez l'application pour réduire la
charge sur le bus c.c.
Charge excessive de
Augmentez la puissance du
l'application sur le bus c.c.
convertisseur pour fournir une
capacité supplémentaire au bus.
Vérifiez la configuration de
Configuration ou connexion
l'alimentation IAM et raccordez de
non correcte.
façon appropriée.
Coupez puis rétablissez
l'alimentation de la commande.
Remplacez le module.
Coupez puis rétablissez l'alimentation
Parasites électriques.
de la commande.
Avec l'alimentation coupée, réinsérez
le module sur le rail et le module
Module mal connecté.
d'alimentation dans le module de
commande.
Module défectueux.
Remplacez le module.

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