Tableau 64 - Liste des codes d'erreur des automates Micro800 (suite)
Code d'erreur Type de défaut
0xF01A
Récupérable
0xF020
Récupérable
0xF021
Récupérable
0xF022
Récupérable
0xF023
Irrécupérable
0xF030
0xF031
Récupérable
0xF032
0xF033
0xF050
Récupérable
0xF100
Récupérable
0xF110
Récupérable
(1)
Récupérable
0xF12z
(1)
Récupérable
0xF15z
Description
L'automate a été réinitialisé inopinément pendant
la fonctionnalité RMC en raison d'un
environnement parasité ou d'une défaillance
matérielle interne.
Si la variable système _SYSVA_USER_DATA_LOST
est à un (1), l'automate peut récupérer le
programme utilisateur, mais les données
utilisateur sont effacées. Dans le cas contraire, le
programme de l'automate Micro800 est effacé.
Le matériel de base est défectueux ou est
incompatible avec la révision du firmware de
l'automate Micro800.
La configuration des E/S dans le programme
utilisateur est incorrecte ou n'existe pas dans
l'automate Micro800.
Le programme utilisateur présent dans le module
mémoire est incompatible avec la révision du
firmware de l'automate Micro800.
Le programme de l'automate a été effacé. Ceci
s'est produit à cause :
• d'une mise hors tension survenue pendant le
chargement du programme ou le transfert des
données depuis le module mémoire ;
• le test d'intégrité de mémoire flash a échoué
(Micro810 uniquement).
Les informations de mise hors tension présentes
dans la mémoire persistante ne peuvent pas être
écrite correctement en raison de perturbations
dans l'environnement ou d'une défaillance interne
du matériel.
Si la variable système _SYSVA_USER_DATA_LOST
est à un (1), l'automate peut récupérer le
programme utilisateur, mais les données
utilisateur sont effacées. Dans le cas contraire, le
programme de l'automate Micro800 est effacé.
La configuration des E/S embarquées dans le
programme utilisateur est incorrecte.
Une erreur générale de configuration a été
détectée dans la configuration de mouvement
téléchargée à partir du logiciel Connected
Components Workbench, par exemple un numéro
d'axe ou un intervalle d'exécution de mouvement a
été configuré avec une valeur hors limites.
Une ressource de mouvement est manquante, par
exemple la variable Motion_DIAG n'est pas définie.
La configuration de mouvement pour l'axe z ne
peut pas être prise en charge par ce modèle
d'automate, ou la configuration présente un
conflit de ressources avec un autre axe de
mouvement qui a été configuré précédemment.
Une erreur logique du générateur de mouvement
(problème de logique du firmware ou de crash de
la mémoire) a été détectée pour un axe au cours
du fonctionnement cyclique du générateur de
mouvement. Cela peut être dû à un crash des
données/de la mémoire du générateur de
mouvement.
Publication Rockwell Automation 2080-UM002M-FR-E - Avril 2022
Action recommandée
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Actions correctives pour les défauts récupérables, page
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Actions correctives pour les défauts récupérables, page
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Actions correctives pour les défauts récupérables, page
Effectuez l'une des actions suivantes :
• Voir
Actions correctives pour les défauts récupérables, page
• remplacez le module mémoire ;
Effectuez l'une des actions suivantes :
• Voir
Actions correctives pour les défauts irrécupérables, page
• Chargez ou transférez le programme.
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Actions correctives pour les défauts récupérables, page
Voir
Actions correctives pour les défauts récupérables, page
Effectuez les actions suivantes :
• Voir
Actions correctives pour les défauts récupérables, page
• corrigez la configuration des axes dans le programme utilisateur ;
Effectuez les actions suivantes :
• Voir
Actions correctives pour les défauts récupérables, page
• corrigez la configuration des axes dans le programme utilisateur ;
Effectuez les actions suivantes :
• Voir
Actions correctives pour les défauts récupérables, page
• Supprimez tous les axes et reconfigurez le mouvement avec l'aide du manuel
d'utilisateur.
Voir
Actions correctives pour les défauts récupérables, page
Annexe D
Dépannage
325.
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325.
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325.
325.
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321