Siemens SINAMICS G130 Mode D'emploi page 1399

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A01699 (F)
SI P1 (CU): Test des circuits de coupure obligatoire
Valeur signal. :
-
Classe message :
Le canal de surveillance sûre a détecté un défaut (10)
Objet entraînement : VECTOR_G
Réaction :
NEANT
Acquittement :
NEANT
Cause :
Le temps réglé dans p9659 pour la dynamisation forcée des circuits de coupure Safety est dépassé. Un nouveau test
du circuit de coupure Safety est nécessaire.
Après la prochaine désélection de la fonction "STO" (suppression sûre du couple / anc. Arrêt sûr - AS), la
signalisation est supprimée et le délai de timeout est réinitialisé.
Remarque :
- Cette signalisation ne provoque aucune réaction sur stop SI.
- Le test doit être effectué dans l'intervalle de temps maximal défini (p9659, maximum 9000 heures) pour satisfaire
aux exigences normatives après la détection à temps d'un défaut et remplir les conditions du calcul du taux de
défaillance des fonctions de sécurité (valeur PFH).
Un fonctionnement au-delà de cet intervalle maximal est admissible s'il est possible de garantir que la dynamisation
forcée est exécutée avant que des personnes n'entrent dans la zone de danger et soient dépendantes du
fonctionnement des fonctions de sécurité.
Voir aussi : p9659 (SI Dynamisation forcée Timer)
Remède :
Sélectionner puis désélectionner la fonction STO.
Remarque :
CU : Control Unit
SI : Safety Integrated
STO : Safe Torque Off (Suppression sûre du couple) / AS : Safe standstill (Arrêt sûr)
Réaction pour F:
NEANT (ARRET1, ARRET2, ARRET3)
Acquittem. pour F:
IMMEDIAT (POWER ON)
C01700
SI Motion P1 (CU): STOP A déclenché
Valeur signal. :
-
Classe message :
Le canal de surveillance sûre a détecté un défaut (10)
Objet entraînement : VECTOR_G
Réaction :
ARRET2
Acquittement :
IMMEDIAT (POWER ON)
Cause :
L'entraînement est immobilisé par un STOP A (STO par le circuit de coupure de sécurité de la Control Unit).
Causes possibles :
- Arrêt demandé par le deuxième canal de surveillance.
- STO non actif après le temps paramétré (p9557) suite à la sélection d'un stop pour test.
- Réaction consécutive à la signalisation C01706 "SI Motion CU: SAM/SBR Limite dépassée".
- Réaction consécutive à la signalisation C01714 "SI Motion CU: Vitesse limitée sûre dépassée".
- Réaction consécutive à la signalisation C01701 "SI Motion CU: STOP B déclenché".
- Réaction consécutive à la signalisation C01715 "SI Motion CU: Position limitée sûre dépassée".
- Réaction consécutive à la signalisation C01716 "SI Motion CU: Tolérance pour sens de déplacement sûr
dépassée".
Remède :
- Eliminer la cause du défaut sur le deuxième canal de surveillance.
- Exécuter le diagnostic pour la signalisation C01706 en instance.
- Exécuter le diagnostic pour la signalisation C01714 en instance.
- Exécuter le diagnostic pour la signalisation C01701 en instance.
- Exécuter le diagnostic pour la signalisation C01715 en instance.
- Exécuter le diagnostic pour la signalisation C01716 en instance.
- Vérifier la valeur dans p9557 (si présent), éventuellement l'augmenter et effectuer un POWER ON.
- Vérifier le circuit de coupure de la Control Unit (vérifier la communication DRIVE-CLiQ, si présente).
- Remplacer le Motor Module ou le Power Module ou le Hydraulic Module.
- Remplacer la CU.
SINAMICS G130/G150
Manuel de listes (LH2), 04/2014, A5E03263482A
4 Défauts et alarmes
4.2 Liste des défauts et alarmes
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