Tableau 56 – Comportement général du système (suite)
Condition
Bruit anormal
Fonctionnement irrégulier : le
moteur se bloque dans une position
particulière, fonctionne sans
commande ou avec un couple
réduit.
Aucun mouvement en provenance
d'un moteur équipé d'un codeur
TTL ; l'axe est activé et il n'y a pas
de défauts
Cause probable
Les seuils de réglage du moteur sont trop élevés.
Présence de pièces libres à l'intérieur du moteur.
Les boulons traversants ou l'accouplement sont desserrés.
Les roulements sont usés.
Résonance mécanique.
Les phases d'alimentation du moteur U et V, U et W ou V et W sont inversées.
Les fils Sinus, Cosinus ou Rotor sont inversés au niveau du connecteur du câble
de retour.
Les jeux de fils Sinus, Cosinus ou Rotor du retour du résolveur sont inversés.
Les signaux sinus et cosinus sont interrompus.
Publication Rockwell Automation 2097-UM002D-FR-P – Avril 2017
Dépannage du variateur Kinetix 350
Solution possible
Effectuez un réglage (Tune) au moyen du logiciel
RSLogix 5000.
• Retirez toute pièce libre.
• Renvoyez le moteur en réparation.
• Remplacez le moteur.
Resserrez les boulons.
Renvoyez le moteur en réparation.
Un filtre de réjection peut s'avérer nécessaire (reportez-
vous à la boîte de dialogue Axis Properties [propriétés de
l'axe] de l' o nglet Output [sortie] du logiciel
RSLogix 5000).
Vérifiez et rectifiez le câblage de l'alimentation moteur.
Vérifiez et rectifiez le câblage du retour moteur.
Vérifiez et rectifiez le câblage du retour moteur.
Vérifiez le câblage du retour.
Chapitre 7
123