Kollmorgen AKD Série Manuel D'instructions page 184

Masquer les pouces Voir aussi pour AKD Série:
Table des Matières

Publicité

AKD Manuel d'Instructions | 10   Configuration
Erreur
Message/Avertissement
F475
Wake & Shake.
Mouvement excessif.
F476
Wake & Shake. Angle
delta fin-grossier trop
important.
F478
Wake & Shake.
n478
Survitesse.
F479
Wake & Shake. Angle
n479
delta de boucle trop
important.
F480
Vitesse de commande de
bus de terrain trop élevée.
F481
Vitesse de commande de
bus de terrain trop faible.
F482
Commutation non
initialisée.
F483
Phase U du moteur
manquante.
F484
Phase V du moteur
manquante.
F485
Phase W du moteur
manquante.
F486
La vitesse du moteur est
supérieure à la vitesse
EMU.
F487
Wake & Shake - Échec de
validation de mouvement
positif.
F489
Wake & Shake - Échec de
validation de mouvement
négatif.
184
Kollmorgen™ | Novembre 2012
Cause
WS.DISTMAX a été dépassé
dans WS.MODE 0, ou plus de
360 degrés ont été parcourus
dans WS.MODE 2.
La différence d'angle entre le
calcul grossier et fin était
supérieure à 72°.
WS.VTHRESH dépassé.
L'angle entre les boucles
complètes était supérieur à 72°.
La vitesse de commande de bus
de terrain est supérieure à la
valeur de VL.LIMITP.
La vitesse de commande de bus
de terrain est supérieure à la
valeur de VL.LIMITN.
Le moteur exige d'initialiser la
commutation (il n'y a pas de
pistes de commutation de
codeur, de capteurs Hall, etc.) et
aucune séquence Wake & Shake
n'a réussi.
Aucun courant n'a été détecté au
niveau de la phase U du moteur
durant l'initialisation Wake &
Shake (Mode 0 uniquement).
Aucun courant n'a été détecté au
niveau de la phase V du moteur
durant l'initialisation Wake &
Shake (Mode 0 uniquement).
Aucun courant n'a été détecté au
niveau de la phase W du moteur
durant l'initialisation Wake &
Shake (Mode 0 uniquement).
La vitesse du moteur est
supérieure à la vitesse maximale
que la sortie de codeur émulée
peut générer.
Après l'application d'un courant
positif, le moteur s'est déplacé
dans la mauvaise direction.
Après l'application d'un courant
négatif, le moteur s'est déplacé
dans la mauvaise direction.
Solution
Augmentez la valeur
WS.DISTMAX ou réduisez
WS.IMAX ou WS.T. Le Wake &
Shake n'est pas pris en charge
pour les charges verticales ou
suspendues.
Modifiez WS.IMAX ou WS.T et
réessayez.
Augmentez la valeur
WS.VTHRESH ou réduisez
WS.IMAX ou WS.T.
Modifiez WS.IMAX ou WS.T et
réessayez.
Diminuez la trajectoire de
commande de bus de terrain ou
augmentez la valeur de
VL.LIMITP.
Augmentez la trajectoire de
commande de bus de terrain ou
diminuez la valeur de VL.LIMITN.
Effacez toutes les erreurs, lancez
la procédure Wake & Shake
(WS.ARM) et activez le variateur.
Vérifiez les connexions moteur et
WS.IMAX (un courant très faible
peut générer cette erreur).
Vérifiez les connexions moteur et
WS.IMAX (un courant très faible
peut générer cette erreur).
Vérifiez les connexions moteur et
WS.IMAX (un courant très faible
peut générer cette erreur).
Diminuez la valeur de
DRV.EMUEPULSEIDTH.
Assurez-vous que le câblage des
phases du moteur et le câblage du
codeur du moteur sont corrects.
Assurez-vous que le câblage des
phases du moteur et le câblage du
codeur du moteur sont corrects.

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières