Annes De Parties Mécaniques; Erreur Affiches - Varimixer ERGO Série Mode D'emploi

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p
annes de parties mecaniques
Le bol est trop serré ou pas assez serré dans les bras supports du bol :
Solution : Réglage du serrage du bol, page 12
L'outil tape contre les parois du bol :
Solution : Réglage du centrage du bol, page 12
Bruits anormaux de l'actionneur de levage :
Solution : Graissage de l'actionneur, voir le schéma de lubrification, page 14
c
'
odes d

erreur affiches

Les codes d'erreur affichés proviennent du moteur ou du convertisseur de fréquence :
Codes d'erreur du moteur :
Code
Erreur
Le microrupteur CE a coupé le circuit de sécurité au
EE1
démarrage de la machine
EE2
L'écran de sécurité est ouvert.
Le bol n'est pas bien placé et le capteur inductif n'est
EE3
donc pas activé
Le capteur thermique du moteur a surchauffé
EE4
EE5
Le relais de surintensité du moteur de levage a dé-
clenché.
Après avoir trouvé et corrigé la cause de l'erreur, il
faut remettre à zéro le relais de surintensité. Pour ce
faire, appuyer sur le bouton bleu situé sur le relais,
voir illustration. Le relais de surintensité est situé dans
le boîtier électrique
Cause : Les bras supports du bol sont en fin de
course physique sans que le moteur de levage n'ait
été coupé
Cause : La quantité d'ingrédients dans le bol est trop
importante.
Absence de connexion du tableau vers le convertis-
EE6
seur de fréquence
Le convertisseur de fréquence est en état d'erreur
EE7
:
:
10
Solution
Vérifier que le microrupteur CE a fini avec le bol en po-
sition haute
Si l'écran a été ouvert pendant que l'outil ne tourne pas, le
code d'erreur disparaît lorsque l'écran est fermé. Si l'écran
a été ouvert pendant que l'outil tourne, le code d'erreur est
éliminé en fermant l'écran et en appuyant sur
Vérifier si le bol est correctement installé – si l'an-
neau du bol comporte trois « anses », l'anse centrale
doit pointer vers le corps de la machine, dans le cas
contraire, abaisser le bol et faire tourner l'anneau vers la
bonne position. (Il est possible d'abaisser le bol même
si le code d'erreur reste affiché).
Si/Quand le bol est correctement placé, il doit être re-
poussé au fond des bras supports du bol, ce qui active
le capteur inductif et permet de monter le bol.
Si le contact entre le capteur et le bol est à nouveau in-
terrompu, le code d'erreur s'affiche.
Les 5 premières secondes d'affichage du code d'erreur,
il est possible de continuer à faire monter le bol, ensuite
le mouvement de montée s'arrête.
Repousser le bol au fond des bras supports du bol de
manière à rétablir le contact entre le bol et le capteur. Le
code d'erreur disparaît et le bol peut à nouveau monter.
Réduire la quantité d'ingrédients dans le bol.
Vérifier que les contacts Reed, situés sur le tube ex-
térieur de l'arbre du moteur de levage, sont activés (la
diode jaune du contact est allumée) lorsque les bras
supports du bol sont respectivement en haut et en bas.
Si les contacts Reed ne sont pas activés, il faut les remplacer
Réduire la quantité d'ingrédients dans le bol.
Vérifier la connexion
Consulter le journal d'erreurs afin de déterminer le code
d'erreur, voir page 11
.

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Ce manuel est également adapté pour:

Ar sérieErgo60 vl-4Ergo100 vl-4Ergo140 vl-4Ar200 vl-4

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