Mais que se passe-t-il si la valeur dans J158 est trop élevée ?
... Bien sûr, le réveil de la pompe est suffisamment temporisé, mais l'erreur de procédé accumulée
provoquera une action d'intégrale plus grande, produisant un dépassement de pression quand la pompe
régulée redémarre.
Le dépassement de pression varie selon chaque application et il peut être plus élevé que prévu. En outre,
cela dépend des valeurs de J158 et J159 et des gains PID (J110, J111 et J112).
Afin d'éviter le dépassement, maintenir l'intégrale tandis que les pompes veillent peut être utile (évitant
ainsi une intégration d'erreur)
Entrées numériques : X4 (configuré pour maintenir la fonction d'action d'intégrale)
•
Sorties numériques : Y2 (configuré pour la fonction «Arrêt moteur pour cause de faible débit sous
•
régulation PID»)
Câblage :
•
- Pont X4 et Y2
- Pont CMY et PLC (*)
Configuration :
•
E04 (X4) = 34: Maintient la composante d'intégrale PID (PID-HLD)
E21 (Y2) = 44: Moteur arrêté pour cause de faible débit sous régulation PID (PID-STP)
J158 = 20%
(*) Supposant que la logique des entrées numériques est Active-High-Logic (l'analogie des entrées est
PLC (+24VDC) et la commutation de logique des entrées est dans SOURCE).
Si l'analogie des entrées est la borne CM (0 VDC) (Active-Low-Logic dans les entrées), veuillez connecter
les bornes CMY et CM et configurez la commutation sur la position SINK.
-
+
P
E
Transformateur
de pression
4-20 mA (Vcc 24V)
Figure 6.3 : Schéma de commande de pompe pour maintenir la composante PID intégrale quand la pompe est en veille.
Maintien de la
composante
L1
d'intégrale PID
L2
L3
SW5
C1
C1
PLC
CMY
source
CM
11
sink
X1 X2 X3 X4 X5
55
U
V
W
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5A
Y5C
30A
30B
30C
X6 X7
POMPE
RÉGULÉE
Guide rapide Commande de pompe